當(dāng)前國內(nèi)大高爐(3000m’以上)所用的高爐液壓鑿巖機(jī)均為上世紀(jì)80年代后期的國外產(chǎn)品,主要有以下幾點(diǎn)不足:
1.沖擊功小
大高爐爐口燒結(jié)硬度高,尤其是爐口末端,由于燒結(jié)溫度高并夾雜了部分鐵雜質(zhì),硬度和粘性都高,小沖擊功鑿巖機(jī)往往打不開爐口末端。目前國際上只有TMT等少數(shù)幾家公司鑿巖機(jī)單次沖擊功達(dá)到500以上。根據(jù)市場需求確定新機(jī)設(shè)計(jì)參數(shù),大膽采用了新材料及新型工藝,后經(jīng)生產(chǎn)工藝改進(jìn),實(shí)測值為560。大沖擊功鑿巖機(jī)的設(shè)計(jì)成功,為大高爐開口奠定了基礎(chǔ)。
2.沖擊頻率低
大沖擊功鑿巖機(jī)由于結(jié)構(gòu)、材料的限制,沖擊頻率一般不超過30HZ,TMT鑿巖機(jī)沖擊頻率為29.5HZ左右,雖然也能滿足高爐開鐵口的需求,但是由于兩次沖擊時(shí)間間隔較長,對(duì)高爐爐口不能形成有效的應(yīng)力集中,故開口效率偏低,鉆桿鉆頭的損耗大,有時(shí)需要二、三根鉆桿才能打開一個(gè)孔。液壓鑿巖機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)沖擊頻率就為50HZ,經(jīng)過多次新材料、新工藝的試驗(yàn),現(xiàn)實(shí)測頻率為49.5HZ左右。高頻鑿巖機(jī)鑿巖時(shí)應(yīng)力集中,效率成倍提高,而且對(duì)鉆桿、鉆頭的消耗大幅減少。
3.使用穩(wěn)定性差
以前國產(chǎn)液壓鑿巖機(jī)使用壽命偏低,有時(shí)在大高爐開口一星期就需下線維護(hù),對(duì)這一點(diǎn)非常重視。首先在材料的熱處理上,與國內(nèi)多家材料熱處理研究單位及高校建立了廣泛聯(lián)系,結(jié)合航空產(chǎn)品熱處理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn),制定了一套科學(xué)的熱處理工藝,使材料的抗疲勞壽命大幅提高,在加工、制造上也采用了大量新工藝新辦法。產(chǎn)品性能越來越穩(wěn)定,礦山行業(yè)已實(shí)現(xiàn)600小時(shí)下線維護(hù),冶金行業(yè)八個(gè)月下線維護(hù)。